项目建设过程中,建设单位根据现行安全标准和要求,对“农药原药产品转型升级及副产精酚综合回收利用项目”中戊唑醇、二氯噁嗪酮的生产工艺进行了梳理和评估,结合当前国家对危险化学品生产装置的监管要求,对原有工艺进行局部调整和优化,以提高生产工艺的安全性,降低生产成本,减少三废处理量。主要内容如下:
1)取消戊唑醇原生产工艺中缩合反应、催化加氢、环氧化反应等工序,仅保留开环反应,以2-(4’-氯苯乙基)-2-叔丁基环氧乙烷、三氮唑为起始原料,经开环加成反应得戊唑醇产品;
2)开环反应后处理连续逆流水洗改为间歇水洗,减少废水量;
3)取消了环己烷残液回收精制的工段,残液装桶后委外处理
4)将废水处理设备改为MVR处理,以提高废水处理的自动化水平,同时可以降低能耗,减少三废的处理量。
5)使用连续结晶器替代原先串联的三级釜式结晶,减少设备的使用量,同时提高结晶效率,改善晶型,减少母液中的戊唑醇含量;
6)因工艺变更,项目原有设备、设施及管线布置相应优化调整;
7)罐组二V0202储罐取消甲基叔丁基酮的储存,储罐变更为预留;
8)罐组三V0311储罐储存介质由对氯苯甲醛变更为2-(4’-氯苯乙基)-2-叔丁基环氧乙烷;
9)取消二车间年产200吨二氯噁嗪酮生产装置及配套设施。
针对上述变化情况,受企业委托进行补充安全评价。
上虞颖泰 中控室