项目建设过程中,建设单位根据现行安全标准和要求,对“农药原药产品转型升级及副产精酚综合回收利用项目”中嘧菌酯的生产工艺进行了梳理和评估,结合当前国家对危险化学品生产装置的监管要求,对原有工艺进行局部调整和优化,以提高生产工艺的安全性,主要内容如下:
1)开环反应合成工序:工艺技术路线不变,将釜式间歇反应变更为釜式连续化反应,反应釜总体积下降;取消原有溶剂甲苯的使用,将合成工序分两步进行,其中中二A合成采用甲醇作为溶剂,中二B合成采用甲醇—DMF混合液作为溶剂,降低安全风险;
2)因开环反应合成工序溶剂发生变更,开环反应后处理工序增加DMF刮板脱溶、水洗、硅藻土干燥等;
3)产品干燥工序采用气流干燥(氮气循环,氧浓度监测)代替盘式干燥;
4)醚化工段溶解脱色工序将溶解、脱色分开进行,以满足工艺切换使用的需求;
5)醚化工段脱水工序由釜式间歇脱水变更为塔式连续脱水,提高后续连续结晶操作的稳定性及自动化水平;
6)新增DMF尾气处理工序,设置DMF尾气处理喷淋塔;
7)因工艺调整,项目原有设备设施及管线布置相应优化调整,部分投料、溶剂回收、废水处理等设备设施迁移至九车间(后处理车间)。
针对上述变化情况,受企业委托进行补充安全评价。
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